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沙角C電廠事故順序記錄的通道組態(tài)分析及整改
摘 要 沙角C電廠3臺發(fā)電機(jī)組的S.O.E存在輸入信號路徑中間環(huán)節(jié)多,通道分配不合理,部分已定義的通道端子未接線,部分已定義的通道信號定值空缺,部分關(guān)鍵信號未引進(jìn)S.O.E等問題。造成S.O.E未能對機(jī)組事故停機(jī)的事故分析提供明確有效的線索和證據(jù)。針對存在的問題,進(jìn)行了相應(yīng)的整改措施,如取消多余的中間環(huán)節(jié),補(bǔ)齊MFT全部始發(fā)條件,增加爐水循環(huán)泵跳閘信號,增加爐膛層火焰消失信號,增加重要輔機(jī)跳閘的始發(fā)條件等。實(shí)踐證明,改造后的S.O.E能準(zhǔn)確地捕捉到事故停機(jī)的始發(fā)原因。沙角發(fā)電總廠C廠(以下簡稱沙角C電廠)工程全套引進(jìn)技術(shù)設(shè)備,建設(shè)規(guī)模包括3臺額定功率為660 MW,最大保證出力為696 MW的亞臨界沖動凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組。其機(jī)組為目前我國最大的燃煤機(jī)組,具有參數(shù)高、系統(tǒng)復(fù)雜等特點(diǎn),而且運(yùn)行工作人員少,因此,事故順序記錄對于指導(dǎo)檢修人員及時排除事故顯得特別重要,并直接影響機(jī)組的商業(yè)運(yùn)行。
1 S.O.E.的結(jié)構(gòu)及運(yùn)行狀況
沙角C電廠3臺機(jī)組均采用英國ROCHESTER公司生產(chǎn)的ISM-1型事故順序記錄儀,主要包括電源供電單元(FCU)、信號輸入端子板(ITP)、事故虜獲單元(ECU)、通信單元(CIU)、打印機(jī)和設(shè)備間相互連接用的同軸電纜及光纖等。每臺機(jī)組的S.O.E.提供信號輸入通道256個,已定義輸入通道255個,主要包括電氣保護(hù)信號、重要輔機(jī)運(yùn)行狀態(tài)/跳閘狀態(tài)信號、電調(diào)部分的汽輪機(jī)跳閘的始發(fā)條件、鍋爐MFT始發(fā)條件和機(jī)、爐部分設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)等。在機(jī)組商業(yè)運(yùn)行過程中,S.O.E.多次出現(xiàn)未能對機(jī)組的事故停機(jī)的事故分析提供明確有效的線索和證據(jù)的情況,延長了機(jī)組的消缺時間,影響了機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
2 主要存在的問題
2.1 信號輸入路徑中間環(huán)節(jié)多
沙角C電廠S.O.E.輸入信號基本上從最近距離的地方引進(jìn),造成信號輸入路經(jīng)中間轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)增多,如鍋爐跳閘信號的S.O.E.輸入路徑為:FSSS→中間繼電器柜→DCS輸入端子→S.O.E.輸入端子。更合理的信號輸入路徑應(yīng)為FSSS→S.O.E.輸入端子。由于信號輸入中間環(huán)節(jié)多,當(dāng)通道定義為常閉接點(diǎn)輸入時,系統(tǒng)誤動作次數(shù)將會增加;當(dāng)通道定義為常開接點(diǎn)輸入時,將增大系統(tǒng)拒動的可能性。這些都會影響S.O.E.提供準(zhǔn)確的事故線索。另一方面,信號輸入中間環(huán)節(jié)多也增大了檢修人員對其它系統(tǒng)的維護(hù)難度。
2.2 通道分配不合理
2.2.1 引進(jìn)了輔機(jī)在運(yùn)行信號
每臺機(jī)組的S.O.E.不僅引進(jìn)了各臺凝結(jié)水泵、凝汽器抽氣泵、鍋爐給水泵、循環(huán)水泵、工業(yè)水泵已跳閘信號,而且引進(jìn)了上述各輔機(jī)在運(yùn)行的狀態(tài)信號,而絕大部分輔機(jī)的運(yùn)行信號是無助于機(jī)組的事故分析的。
2.2.2 輸入信號重復(fù)
對于6臺低壓加熱器、3臺高壓加熱器等,S.O.E.不僅冗余地引進(jìn)了容器液位高異常信號(差壓開關(guān)送出),而且相對地引進(jìn)了液位高異常繼電器已動作信號。相當(dāng)于S.O.E.定義4個通道監(jiān)視同一容器的同一異常液位。
2.3 部分已定義的通道端子未接線
2號機(jī)組S.O.E.輸入通道索引號為19~24,這6個通道分別定義為給水中間水箱水位非常低、公共服務(wù)氣壓力低、燃油箱液位非常低等,但端子板上均未接線。
2.4 部分已定義的通道信號定值空缺
在255個已定義輸入通道中,現(xiàn)有的定值一覽表未能提供明確定值的共有36個,其中包括定子冷卻水出口溫度非常高、引風(fēng)機(jī)軸承溫度高等。
2.5 部分關(guān)鍵信號未引進(jìn)S.O.E.
如S.O.E.只引進(jìn)了一個爐膛壓力高差壓開關(guān)接點(diǎn),而未引進(jìn)爐膛壓力非常高(三取二信號,MFT始發(fā)條件)信號;只引進(jìn)了汽包水位高I值和低I值的報警信號,而未引進(jìn)作為MFT條件的汽包水位非常高(三取二綜合信號)和汽包水位非常低(三取二綜合信號)信號。
3 造成缺陷的原因分析
造成缺陷主要有4方面的原因:
a)工程建設(shè)采用總承包方式,承包方面為了節(jié)省設(shè)備開支,盡可能減少電纜鋪放長度,從而導(dǎo)致部分信號從附近機(jī)柜并接,造成信號輸入路徑中間環(huán)節(jié)多。
b)由于工程建設(shè)分工是CE負(fù)責(zé)鍋爐島部分建設(shè),GA負(fù)責(zé)機(jī)、電及公用系統(tǒng)部分建設(shè),GA在機(jī)組S.O.E.通道分配上明顯未作全盤考慮,絕大部分通道定義給汽機(jī)及輔助系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)及發(fā)變組,而鍋爐部分重要信號卻未能引進(jìn)S.O.E.。
c)監(jiān)理不力是以上2項既成事實(shí)的主要原因,而移交資料不齊全說明驗(yàn)收工作有漏洞。
d)部分主要輔機(jī)現(xiàn)在實(shí)際運(yùn)行出力未能達(dá)到原設(shè)計要求,從而容易觸發(fā)事故停機(jī),這是S.O.E.原設(shè)計點(diǎn)組態(tài)時未能充分考慮到的,使S.O.E.在這方面引進(jìn)的信號不夠充足。
4 整改策略
a)全面核實(shí)每個輸入信號的合理輸入路徑,取消多余的中間環(huán)節(jié)。
b)補(bǔ)齊MFT全部始發(fā)條件:
1)增加爐膛壓力非常高信號,取自FSSS“三取二”綜合信號;
2)增加爐膛壓力非常低信號,取自FSSS“三取二”綜合信號;
3)增加汽包水位非常高信號,取自FSSS“三取二”綜合信號;
4)增加汽包水位非常低信號,取自FSSS“三取二”綜合信號;
5)增加一次風(fēng)壓對爐膛壓力差壓低磨煤機(jī)全路信號,差壓信號取自FSSS。
c)增加每臺爐水循環(huán)泵跳閘信號,信號取自電氣動力箱。
d)增加爐膛層火焰消失信號,信號取自FSSS。增加層火焰消失信號,能為滅火事故分析提供正確的分析方向。
e)增加部分重要輔機(jī)跳閘的始發(fā)條件:
1)增加每臺磨煤機(jī)密封風(fēng)壓對冷風(fēng)管風(fēng)壓差低信號,取自FSSS,是跳磨煤機(jī)的條件;
2)增加每臺磨煤機(jī)的給煤機(jī)已停運(yùn)信號,取自FSSS,是延時跳磨煤機(jī)的條件;
3)增加每臺給水泵跳閘的始發(fā)條件:包括潤滑油壓低,壓加級平衡管溫高,液力耦合器軸承溫度高,給水泵進(jìn)出口差壓低等,信號分別取自給水泵保護(hù)回路和DCS。
5 結(jié)束語
改造后的S.O.E.的通道分配合理、引進(jìn)信號齊全。實(shí)踐證明,2號機(jī)組在1998年10月份小修期間實(shí)施S.O.E.改造后,對機(jī)組的每次事故停機(jī),S.O.E.都準(zhǔn)確地捕捉到始發(fā)原因,對機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行起到積極作用。1999年3月份1號機(jī)組小修期間又對1號機(jī)組的S.O.E.實(shí)施改造,同樣取得很好的效果。
作者:陳銳民 王敬光 寧立明 譚偉
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